橡胶废气处理 橡胶废气处理设备 废气治理洗涤塔 活性炭吸附净化除臭装置 活性炭吸附除臭设备 光催化除臭设备 光氧催化废气处理装置 UV光解净化器设备
纺织品染色作为中***重要的经济产业,在其退浆、精练、丝光、染色、印花和洗涤过程可以用很多油,酸,碱,纤维杂质、无机盐、表面活性剂、施胶剂、染料和化学添加剂,等等,不仅导致废水量***,和废水水质变化***,有机物含量高,色度高,高pH值和生物学上的性别差异,属于耐火材料工业废水之一[1,2]。
为了控制重点行业出口总额的太湖流域,江苏省发布了“排放的主要水污染物在城市污水处理厂和太湖地区重点行业”(DB 32/1072 - 2007)2007年,这提高了CODCr废气处理净化 的排放指数从80 mg / L的行业标准为50 mg / L,并增加氨氮(NH4 + - n)从10 mg / L 5 mg / L。对于太湖地区的印染行业来说,江苏太湖地区的排放标准仍然难以达标,尤其是CODCr指标和氨氮指标。这两个指标直接导致了该地区印染行业废水回收率不到50%的结果,此时各行业的水回收率较低。
为了实现氨氮的稳定、标准排放,工程应用中常常采用厌氧***氧工艺(A/O biological process)进行脱氮。但传统的A/O工艺存在以下缺陷:(1)硝化反硝化过程总是重复-复苏--复苏过程。例如,当硝化细菌处于缺氧阶段时,其活性会受到一定程度的,当再次进入硝化阶段时,需要一个恢复过程,反硝化细菌的过程也是如此。因此,整个硝化反硝化过程都要反复经历阶段,导致各反应区主体反应速度缓慢。(2)***势菌株不明显。在A/O过程中,硝化菌和反硝化菌是一种复杂的混合物。但是,在不同的处理阶段和不同的外部下,菌株的活性是不同的。(3)***氧池出水内部回流往往含有高溶解氧(DO),使得反硝化段难以维持理想的缺氧状态,从而在一定程度上了缺氧池的反硝化过程[2]。
为此,作者通过改变泥浆回流和微生物培养的方法,一种新型的包装和添加的专利,形成改进的A / O生物膜过程,预处理后与实际废气处理净化 为处理对象,改进的A / O生物膜技术去除有机物和氮、磷的影响进行了研究,以便为将来的工程应用提供参考与引用。
实验装置为有机玻璃,尺寸为80 cm * 40 cm * 55 cm,总容积为150 L,包括缺氧池(A池)、***氧池(O池)及后续沉淀池三部分。池与O池的容积比为1:3。O池底通有孔管充气,气水比为(10~16):1。硝化液经计量泵从沉淀池出水至A池进口端回流量为200%。在池的池中加入SJ - OⅢ新型填料,统一安排在反应堆,填充率约为68%(体积比)。SJ -Ⅲ江苏苏净集团有限公司包装有限公司提供纤维编织产品,其直径约为5.5厘米,表面粗糙度为0.2μm, 1厘米干燥产品质量为1.1 g,质量密度后160 ~ 240公斤/立方米,单丝的60 ~ 80 N,比表面积的2 000 ~ 3 500平方米/ m3。实验装置如图1所示。
工艺***点:(1)罐内加入填料后,可将硝化菌和反硝化菌固定在各自的反应器内,避免过程的发生,提高反应器的反硝化速率和效率;池中(2)填料的加入不仅可以加强在核反应堆所需的微生物数量,而且填料进行文化相分离,使其成为所需的***势种,并保持在***生理状态通过所需的生物反应器的;(3)对于O池,